轴承内圈裂纹分析

    蓄电池箱用轴承在返厂检修时发现轴承内圈出现裂纹,出现裂纹轴承如图1所示。为确定轴承内圈裂纹出现的根本原因,分别对轴进行了化学成分分析,硬度,金相分析,晶粒度,非金属夹杂物含量及断口形貌分析,同时对使用中的未出现裂纹的轴承内圈进行了金相分析和晶粒度。

            由结果可知,轴承材质符合GB/T 1220中4Cr13的要求,为马氏体不锈钢。内圈存在严重的硫化物夹杂,同时存在严重的带状组织,碳化物偏析严重,奥氏体晶粒较粗大,断口形貌显示内圈断裂主要为沿晶断裂。研究表明(1),热处理过热会导致4Cr13力学性能大幅度降低,当热处理温度1050℃上升到1100℃时,抗拉强度降低22%,屈服强度降低48%。

            轴承内圈断裂根本原因是原材料存在偏析缺陷,热处理工艺不当(加热温度过高)导致晶粒粗大,严重降低产品力学性能,在安装及使用过程中轴承内圈受到拉应力**过其屈服强度,导致内圈开裂。

            通过对未开裂轴承内圈金相及晶粒度的分析,未出现裂纹轴承的内圈也存在开裂风险,建议更换。

    (1) 《过热淬火对4Cr13零件的金相组织力学性能及尺寸稳定性的影响》 《**工艺》1992年*3期 虞雪丽 上海精密仪器研究所

    断裂轴承照片

    1. 化学成分分析:

    测试方法:GB/T 11170-2008

    元素

    要求(wt)(1),%

    结果(wt),%

    结论

    碳(C)

    0.36~0.45

    0.35(2)

    符合

    硅(Si)

    ≤0.60

    0.33

    符合

    锰(Mn)

    ≤0.80

    0.42

    符合

    磷(P)

    ≤0.040

    0.028

    符合

    硫(S)

    ≤0.030

    0.008

    符合

    铬(Cr)

    12.00~14.00

    12.63

    符合

    镍(Ni)

    ≤0.60

    0.27

    符合

    铜(Cu)

    -

    0.11

    符合

     

    2. 硬度测试:

    测试方法:GB/T 230.1-2018

    测试项目

    试样

    测试位置

    结果

    平均值

    HRC

    轴承外圈

    端面

    55.5

    55.2

    55.8

    55.5

    轴承内圈

    端面

    56.6

    56.6

    55.9

    56.4

     

    3. 金相分析&晶粒度测试:

    测试方法:GB/T 13298-2015& GB/T 13299-1991&GB/T 6394-2017

     

    测试项目

    试样

    结果

    金相

    出现裂纹轴承内圈

    马氏体基体上分布着颗粒状及块状碳化物,碳化物存在严重偏析

    未出现裂纹轴承内圈

    马氏体基体上分布着颗粒状及块状碳化物,碳化物存在严重偏析

    带状组织

    出现裂纹轴承内圈

    3级

    未出现裂纹轴承内圈

    3级

    奥氏体晶粒度

    出现裂纹轴承内圈

    6.0级

    未出现裂纹轴承内圈

    6.5级


     

     


    出现裂纹轴承内圈金相组织 500×
     

    未出现裂纹轴承内圈金相组织 500×


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